0 前言
中國石油塔里木石化分公司年產(chǎn)45×104t合成氨,80×104t尿素項(xiàng)目。合成氨工藝空氣壓縮機(jī)選用德國AtlasCopco該公司生產(chǎn)的多軸離心式空氣壓縮機(jī)的驅(qū)動(dòng)設(shè)備是杭州汽車生產(chǎn)的中壓注汽冷凝汽輪機(jī)。該項(xiàng)目于2010年5月投入正常生產(chǎn)。2011年12月28日,在設(shè)備駕駛過程中,多軸離心式空氣壓縮機(jī)的喘振排氣閥突然完全打開三次,切斷了第二個(gè)爐的空氣,導(dǎo)致除一個(gè)爐和脫碳裝置以外的所有其他設(shè)備停止。為此,中國石油塔里木石化分公司成立了調(diào)查小組,調(diào)查分析事故,發(fā)現(xiàn)其影響因素,提出解決方案。
1 多軸離心空氣壓縮機(jī)簡介
1.1 工藝描述
中國石油塔里木石化分公司多軸離心式空氣壓縮機(jī)由中壓注汽冷凝汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),用于化肥合成氨裝置,為二級爐提供燃燒轉(zhuǎn)換空氣。壓縮機(jī)配有增速齒輪箱,中間齒輪箱安裝在增速齒輪箱和汽輪機(jī)之間,以降低壓縮機(jī)齒輪箱的輸入速度。壓縮機(jī)分為兩部分,一部分由四級壓縮組成,另一部分由兩級壓縮組成。水冷卻器分別安裝在各級出口的一部分。正常運(yùn)行時(shí),空氣通過過過濾器壓縮至1.42MPa(a),然后冷卻到34.5°C,一部分空氣作為儀表空氣和尿素防腐空氣抽出,另一部分進(jìn)入壓縮機(jī)二段,壓縮至3.82MPa(a),進(jìn)入二段爐。壓縮機(jī)狀態(tài)監(jiān)測見圖1。
圖1
1.2 壓縮機(jī)控制描述
在運(yùn)行過程中,壓縮機(jī)一、二段入口導(dǎo)葉(IGV)用于控制壓縮機(jī)的流量和壓力。例如,當(dāng)壓縮機(jī)的流量和出口壓力增加時(shí),應(yīng)增加導(dǎo)葉開度,否則應(yīng)減少。如果葉輪內(nèi)的流量停滯和喘振,會(huì)對壓縮機(jī)的機(jī)械部件造成很大的應(yīng)力,因此壓縮機(jī)的實(shí)際流量必須大于最小體積流量。在運(yùn)行過程中,壓縮機(jī)進(jìn)入最小流量前,在分散控制系統(tǒng)中,自動(dòng)打開喘振排氣閥。(DCS)防裝防哮喘振動(dòng)控制系統(tǒng),控制防哮喘振動(dòng)排氣閥的啟閉,避免壓縮機(jī)哮喘振動(dòng)。
為了保證壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,多軸壓縮機(jī)配備了一、二段防哮喘振動(dòng)排氣閥,由哮喘振動(dòng)控制器自動(dòng)控制防哮喘振動(dòng)排氣閥。穩(wěn)定和不穩(wěn)定運(yùn)行的邊界被稱為哮喘振動(dòng)線,這取決于溫度、壓力等多種因素。哮喘振動(dòng)線有一定的安全余量該安全線稱為排氣線,與哮喘振動(dòng)線平行。其安全余量為設(shè)計(jì)流量的8%,以確保壓縮機(jī)的穩(wěn)定和安全運(yùn)行。見圖2。
圖2 壓縮機(jī)喘振控制線
防哮喘振動(dòng)排氣閥和入口導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)流量。壓縮機(jī)額定流量的30%由導(dǎo)葉調(diào)節(jié)控制,即壓縮機(jī)額定流量可通過導(dǎo)葉調(diào)節(jié)從100%減少到70%。如果流量需要進(jìn)一步減少,則只能通過調(diào)整喘振動(dòng)排氣閥的開度來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)壓縮機(jī)流量>70%時(shí),喘振動(dòng)排氣閥將自動(dòng)完全關(guān)閉。當(dāng)喘振動(dòng)排氣閥關(guān)閉時(shí),導(dǎo)葉將從最小操作位置開始。
壓縮機(jī)第二段額定流量的38%由第二段葉片調(diào)節(jié)控制,即額定流量可通過葉片調(diào)節(jié)從100%減少到62%。如果需要進(jìn)一步減少流量,只能通過調(diào)整第二段葉片放空閥的開度來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)壓縮機(jī)流量>62%時(shí),葉片放空閥將自動(dòng)完全關(guān)閉。當(dāng)?shù)诙稳~片放空閥關(guān)閉時(shí),第二段葉片將從最小操作位置開始打開。
壓縮機(jī)的流量是通過導(dǎo)葉調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)的,即一級導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)一段流量,五級導(dǎo)葉控制壓縮機(jī)二段流量。
實(shí)際運(yùn)行中,為防止壓縮機(jī)喘振,同時(shí)在極端條件下能迅速全開喘振放空閥,壓縮機(jī)喘振控制器要求設(shè)置在自動(dòng)模式,根據(jù)AtlasCopco根據(jù)公司提供的壓縮機(jī)使用手冊,喘振流量設(shè)定值為3450m3/h,二級喘振流量設(shè)定值為175m3/h,當(dāng)壓縮機(jī)流量大于哮喘流量設(shè)定值時(shí),哮喘放空閥自動(dòng)關(guān)閉,當(dāng)小于哮喘流量設(shè)定值時(shí),哮喘放空閥自動(dòng)打開。
對于壓縮機(jī)一、二段出口壓力,設(shè)置安全控制器,避免壓縮機(jī)一、二段出口壓力大于最大允許值,采用可編程邏輯控制器(PLC)控制,運(yùn)行時(shí)應(yīng)設(shè)置為自動(dòng)模式。在極端操作條件下,當(dāng)出口壓力>1時(shí).5MPa或兩段出口壓力>4.2MPa一、二段喘振放空閥會(huì)瞬間全開,反之亦然。
當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速上升到最小轉(zhuǎn)速時(shí),5743r/m當(dāng)時(shí),壓縮機(jī)可以在全自動(dòng)模式下加載,并逐步增加操作圖上一、二段出口壓力的設(shè)定值。此時(shí),喘振排氣閥將首先逐漸關(guān)閉。全關(guān)閉后,進(jìn)口導(dǎo)葉將逐漸打開并完成加載。當(dāng)需要卸載時(shí),降低一、二段出口壓力的設(shè)定值,然后導(dǎo)葉開始逐漸關(guān)閉。當(dāng)完全關(guān)閉時(shí),喘振排氣閥開始逐漸打開并卸載。
當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為5743時(shí)r/m當(dāng)電磁閥失電時(shí),一、二段喘振放空閥瞬間全開,導(dǎo)葉瞬間全關(guān)。
2喘振排氣閥的突然全開因素及對策
通過以上分析,有兩個(gè)因素導(dǎo)致壓縮機(jī)第一段和第二段喘振排氣閥瞬間完全打開:一段出口壓力>1.5MPa或兩段出口壓力>4.2MPa;5743汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速r/m。
在合成氨裝置的駕駛過程中,2011年12月28日,多軸離心空氣壓縮機(jī)一天內(nèi)突然打開三個(gè)喘振排氣閥,兩個(gè)爐切斷空氣,導(dǎo)致除一個(gè)爐和脫碳裝置以外的所有其他設(shè)備停止。
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2.1 原因分析
2.1.1 第一次喘振空氣排放閥
2011年12月28日凌晨01∶04∶36合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431抽氣時(shí),多軸離心式空氣壓縮機(jī)一、二段喘振排氣閥突然打開,造成機(jī)組甩負(fù)荷,其運(yùn)行狀態(tài)見圖3。
圖3
從圖3可以看出,當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速下降到5667時(shí).6r/m轉(zhuǎn)速已達(dá)5743r/m,壓縮機(jī)哮喘放空閥突然打開,哮喘放空閥打開,由于壓縮機(jī)突然負(fù)荷,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速上升,1m最高轉(zhuǎn)速為633r/m,但沒有上升到汽輪機(jī)電子跳閘速度6645r/m,所以汽輪機(jī)沒有跳。
調(diào)整中壓蒸汽管網(wǎng)的壓力、溫度和多軸離心空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的狀態(tài)趨勢后,發(fā)現(xiàn)01∶05∶27中壓蒸汽管網(wǎng)蒸汽溫度為392℃下降至258℃,汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速下降到5609r/m,見圖4。由于圖3和圖4在不同計(jì)算機(jī)屏幕上截取的圖片,存在一定的時(shí)間誤差。
圖4 中壓蒸汽壓力、溫度及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速
合成合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431抽汽的溫度記錄發(fā)現(xiàn),01∶05∶20合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431在抽汽系統(tǒng)中,抽汽線中的蒸汽溫度為126.5℃,泵送后的溫度為258.96℃,見圖5。操作人員發(fā)現(xiàn),泵送后,溫度逐漸下降,難以控制,從而推斷出減溫水閥TV7046有內(nèi)漏,會(huì)增加暖管的難度。
圖5 TK431汽輪機(jī)抽汽溫度狀況
合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431在泵送前,由于操作人員沒有很好地加熱泵送管道,加上減溫閥泄漏,增加了加熱管道的難度泵送管道中的大量冷凝水立即進(jìn)入中壓蒸汽管網(wǎng),使管網(wǎng)中的蒸汽溫度迅速降至258℃,蒸汽溫度的下降導(dǎo)致多軸離心空氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)從5860轉(zhuǎn)速r/m迅速下降到5743r/m下面,壓縮機(jī)一、二段喘振排氣閥突然打開。
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2.1.第二次哮喘放空閥全開
壓縮機(jī)第一次喘振排氣閥完全打開后,兩段爐關(guān)閉空氣,然后系統(tǒng)連鎖反應(yīng)導(dǎo)致合成氣壓縮機(jī)跳躍。此時(shí),多軸離心式空氣壓縮機(jī)處于空載狀態(tài)∶40∶20多軸離心式空氣壓縮機(jī)加壓提升負(fù)荷∶1∶壓縮機(jī)一、二段喘振排氣閥突然打開,其運(yùn)行狀態(tài)見圖6。
從圖6可以看出,當(dāng)壓縮機(jī)提升負(fù)荷時(shí),操作人員逐漸關(guān)閉一兩個(gè)喘振排氣閥,一個(gè)出口壓力迅速上升。為此,操作人員立即打開喘振排氣閥,但仍未抑制壓縮機(jī)出口壓力的上升,01∶41∶出口壓力145.555MPa,其壓力已>1.5MPa,達(dá)到了壓縮機(jī)喘振放空閥突然打開的條件,喘振放空閥打開,因壓縮機(jī)突然甩負(fù)荷,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速急速上升,01∶42∶01其轉(zhuǎn)速達(dá)到6641r/m,汽輪機(jī)電子跳閘停車。
圖6 壓縮機(jī)運(yùn)行狀況
多軸離心空氣壓縮機(jī)出口閥FV2011年開啟、壓縮機(jī)出口流量和汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速趨勢后,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)首次打開多軸離心式空氣壓縮機(jī)喘振排氣閥后甩出負(fù)荷FV2011年立即關(guān)閉,閥門一直關(guān)閉,見圖7。同時(shí),調(diào)出壓縮機(jī)出口副線閥的開度趨勢后,發(fā)現(xiàn)閥門一直關(guān)閉。
圖7 出口閥FV2011年啟動(dòng),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速
從以上分析可以看出,當(dāng)多軸離心式空氣壓縮機(jī)加載壓力時(shí),其出口閥FV2011年,副線伐關(guān)閉,壓縮機(jī)出口壓力迅速上升,操作人員立即打開喘振排氣閥,但壓力繼續(xù)上升至1.5MPa上述情況導(dǎo)致壓縮機(jī)一、二段喘振排氣閥突然打開,然后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速迅速達(dá)到電子跳閘轉(zhuǎn)速并跳車。
2.1.3 第三次喘振排空閥全開
2011年12月28日20∶18∶12合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)TK431抽氣時(shí),多軸離心式空氣壓縮機(jī)一、二段喘振排氣閥再次突然打開,造成機(jī)組甩負(fù)荷。
通過調(diào)查分析,原因與第一次喘振排氣閥完全打開相同,由于合成氣壓縮機(jī)蒸汽輪機(jī)加熱管不足,冷凝液立即進(jìn)入中壓蒸汽管網(wǎng),使管網(wǎng)蒸汽溫度大大降低,導(dǎo)致多軸離心空氣壓縮機(jī)蒸汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至5743r/m下面,哮喘放空閥突然打開。
2.2 解決措施
為防止此類事故再次發(fā)生,制定以下操作規(guī)定:
a)合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)泵送前,操作人員應(yīng)充分加熱管道,打開導(dǎo)淋,將冷凝液清洗干凈,溫度>280℃后4-5,方可投汽。
b)為降低暖管難度,對減溫水閥TV維修7046,避免內(nèi)漏。
c)壓縮機(jī)提負(fù)荷時(shí),應(yīng)充分溝通和聯(lián)系壓縮機(jī)崗位和轉(zhuǎn)換崗位,嚴(yán)格防止壓縮機(jī)出口閥FV2011年或副線閥未及時(shí)打開,導(dǎo)致壓縮機(jī)壓縮。
上述措施的實(shí)施有效防止了壓縮機(jī)喘振閥突然全開的嚴(yán)重后果,保證了設(shè)備的長期運(yùn)行。
3 結(jié)論
深入調(diào)查分析多軸離心空氣壓縮機(jī)一天三次突然打開的事故,找出事故原因,采取相應(yīng)的解決方案:防止合成空氣壓縮機(jī)蒸汽溫度低,影響多軸離心空氣壓縮機(jī)蒸汽速度,打開喘氣排氣閥,檢查減溫水閥運(yùn)行狀態(tài),防止多軸離心空氣壓縮機(jī)出口過高,壓縮機(jī)崗位與轉(zhuǎn)換崗位密切配合,及時(shí)打開壓縮機(jī)出口閥FV2011或副線閥,避免此類問題再次發(fā)生。
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