氣化爐是煤制天然氣工藝中的關(guān)鍵設(shè)備。目前,碎煤加壓氣化爐應(yīng)用廣泛。其優(yōu)點(diǎn)是:自熱工藝,所需熱量由煤部分燃燒提供;加壓有利于提高氣化爐的反應(yīng)效率。廢熱鍋爐是氣化爐不可缺少的一部分。氣化爐產(chǎn)生的粗氣體含有大量的煤、灰、焦油等雜質(zhì)。離開(kāi)氣化爐后,進(jìn)入洗滌冷卻器,然后進(jìn)入廢熱鍋爐進(jìn)行廢熱利用和進(jìn)一步清洗。洗滌中使用的介質(zhì)為氣水,通過(guò)廢熱鍋爐底部與洗滌冷卻器之間的循環(huán)泵循環(huán),通過(guò)廢熱鍋爐底部的管道排出含有灰塵和冷凝焦油的氣水。因此,需要不斷補(bǔ)充洗滌中使用的高壓氣水,以保持廢熱鍋爐底部的液位。洗滌后的粗氣從頂部離開(kāi)廢熱鍋爐,然后通過(guò)氣液分離器分離,進(jìn)入下一個(gè)邊界區(qū)域。氣液分離器產(chǎn)生的氣水回收廢熱鍋爐。
1 工藝介紹
圖1顯示了煤制天然氣工程氣化爐廢熱鍋爐的工藝流程圖。氣化爐正常運(yùn)行時(shí),廢熱鍋爐底部的液位應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。當(dāng)液位過(guò)高時(shí),粗氣進(jìn)入廢熱鍋爐的阻力增加,粗氣中含有大量水蒸氣;當(dāng)液位過(guò)低時(shí),進(jìn)入廢熱鍋爐的粗氣溫為181℃廢熱鍋爐的正常運(yùn)行溫度約為161~175℃之間,液位過(guò)低將會(huì)使廢熱鍋爐運(yùn)行于較高溫度下,對(duì)設(shè)備造成損壞。因此,在廢熱鍋爐下部設(shè)計(jì)了調(diào)節(jié)閥,以實(shí)現(xiàn)液位的自動(dòng)控制。
氣化爐廢熱鍋爐工藝流程圖1
在氣化爐運(yùn)行過(guò)程中,煤粉、灰、焦油積聚在廢熱鍋爐中,會(huì)造成廢熱鍋爐底部堵塞,導(dǎo)致廢熱鍋爐底部液位增加,當(dāng)超過(guò)粗氣孔時(shí),會(huì)導(dǎo)致進(jìn)氣阻力顯著增加,導(dǎo)致洗滌冷卻器出口溫度升高,影響粗氣和氣水的正常運(yùn)行,為防止上述情況,需要設(shè)置自動(dòng)反沖洗裝置,定期反沖洗,反沖洗將沉積在廢熱鍋爐中的雜質(zhì)與氣水充分混合,通過(guò)底部管道排出廢熱鍋爐。工藝控制的困難包括:
a.反沖洗順序控制和液位自動(dòng)控制兩種策略作用時(shí)間的分配,相互切換時(shí)干擾設(shè)計(jì)。根據(jù)上述工藝要求,反沖洗順序控制為周期循環(huán)控制,防止閥門和管道堵塞,但氣化爐處于正常狀態(tài),始終投入廢熱鍋爐液位的自動(dòng)控制。
b.反沖洗順序控制是一個(gè)自動(dòng)、無(wú)人工操作的過(guò)程,必須嚴(yán)格按照工藝要求和反沖洗步驟進(jìn)行設(shè)計(jì),并考慮順序控制過(guò)程中的各種事故。
c.反沖洗順序控制時(shí),廢熱鍋爐只有進(jìn)水,無(wú)排水,液位變化明顯,調(diào)節(jié)閥液位自動(dòng)控制必須具有較高的調(diào)節(jié)質(zhì)量。
♂
2 解決方案
針對(duì)上述的某煤制天然氣項(xiàng)目廢熱鍋爐底部液位自動(dòng)控制由PID通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)雙法蘭差壓液位計(jì)檢測(cè)液位,然后根據(jù)調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)設(shè)置合理的液位PID參數(shù),以獲得最佳的調(diào)。反沖洗順序由程序控制,具體程序流程如圖2所示。
圖2
當(dāng)廢熱鍋爐正常運(yùn)行時(shí),CH038閥門和底部調(diào)節(jié)閥打開(kāi),排出含雜質(zhì)的廢熱鍋爐。當(dāng)粗氣出洗滌冷卻器溫度超過(guò)一定值時(shí),不允許投入反沖洗程序控制,但可手動(dòng)反沖洗。如果廢熱鍋爐堵塞,需要到現(xiàn)場(chǎng)疏浚。只有當(dāng)粗氣出洗滌冷卻器溫度低于一定值時(shí),才允許投入反沖洗程序控制。具體操作如下:首先單擊A點(diǎn)擊S程序控制開(kāi)始,自動(dòng)關(guān)閉CH038閥門,打開(kāi)CH039閥,使高壓氣水反沖廢熱鍋爐底部,操作人員可根據(jù)工況變化手動(dòng)設(shè)置底部調(diào)節(jié)閥的峰值、谷值、長(zhǎng)度和周期,使高壓氣水具有一定的沖擊力,將沉積的雜質(zhì)與氣水混合,達(dá)到反沖洗的目的。反沖洗后,關(guān)閉CH039閥門,打開(kāi)CH038閥門,底部調(diào)節(jié)閥恢復(fù)到程序控制投入前的狀態(tài)。程序控制反沖洗間隔計(jì)時(shí)。在達(dá)到間隔計(jì)時(shí)的設(shè)定值后,反沖洗程序控制將自動(dòng)投入。如果程序控制執(zhí)行時(shí)閥門未打開(kāi)或關(guān)閉,程序控制將自動(dòng)退出,以確保設(shè)備處于安全狀態(tài),并發(fā)送報(bào)警信息。反沖洗屏幕的下部是底部調(diào)節(jié)閥開(kāi)度的實(shí)時(shí)趨勢(shì),方便操作人員觀察程序控制的狀態(tài)。此外,根據(jù)實(shí)際情況,操作人員可以隨時(shí)點(diǎn)擊M程序控制可以切除。
兩種控制策略都作用于底部調(diào)節(jié)閥。廢熱鍋爐的反沖洗程序控制為循環(huán)運(yùn)行。除反沖洗運(yùn)行時(shí)間外,其他時(shí)間均為液位自動(dòng)控制。作者設(shè)計(jì)的解決方案如圖3所示。
圖3底部調(diào)節(jié)閥控制方案
♂
當(dāng)液位自動(dòng)控制切換到反沖洗程序控制時(shí),控制程序發(fā)出指令,使程序控制開(kāi)始工作,調(diào)整閥接收程序控制指令并改變開(kāi)度。此時(shí),液位PID控制仍處于自動(dòng)狀態(tài),但不影響閥門,PID當(dāng)反沖洗程序控制切換到液位自動(dòng)控制時(shí),控制程序發(fā)出另一個(gè)指令,閥門開(kāi)度立即返回PID保持的開(kāi)度值、液位PID控制立即恢復(fù),調(diào)整閥門控制液位,反沖洗程序控制不控制閥門,進(jìn)入反沖洗間隔計(jì)時(shí),等待下一個(gè)程序控制的執(zhí)行,但在間隔計(jì)時(shí)過(guò)程中,反沖洗程序控制始終跟蹤液位PID控制輸出。
通過(guò)上述方案設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)兩種控制策略的時(shí)間分配和無(wú)干擾切換。由于反沖洗程序控制的作用,高壓噴射氣水只進(jìn)入廢熱鍋爐,但無(wú)出口排放,程序控制后液位將大幅上升,因此根據(jù)調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)設(shè)置最佳液位自動(dòng)控制PID實(shí)現(xiàn)液位控制的快速性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
3 應(yīng)用效果
將作者設(shè)計(jì)的控制方案投入實(shí)際工程,需要逐步投入調(diào)試控制方案,實(shí)現(xiàn)液位PID最優(yōu)化控制參數(shù),完善程序控制,最終在實(shí)際工程中得到有效應(yīng)用。
3.自動(dòng)控制1 液位
為了實(shí)現(xiàn)底部調(diào)節(jié)閥對(duì)液位的自動(dòng)控制,需要對(duì)液位進(jìn)行控制PID調(diào)試和優(yōu)化控制器的參數(shù),以獲得最佳的調(diào)整質(zhì)量。
當(dāng)P=2、I=60s當(dāng)液位設(shè)定值從55%下降到50%時(shí),控制的超調(diào)量為2.78%,穩(wěn)定時(shí)間為300s,如圖4所示a所示;當(dāng)時(shí)液位設(shè)定值由55%降至50%,控制的超調(diào)量為3%,穩(wěn)定時(shí)間為147s,如圖4所示b所示。
圖4液位控制效果
通過(guò)對(duì)上述兩種不同參數(shù)下的控制效果圖的比較,當(dāng)參數(shù)為第二種情況時(shí),液位控制的超調(diào)量變化不大,液位快速穩(wěn)定,控制質(zhì)量最好。
3.2 反沖洗程序控制
當(dāng)反沖洗程序控制單獨(dú)投入使用時(shí),程序控制屏幕中的所有參數(shù)都由操作人員根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。反沖洗程序控制涉及三個(gè)閥門的狀態(tài):CH038閥、CH039閥按程序打開(kāi)和關(guān)閉;底部調(diào)節(jié)閥按設(shè)定的參數(shù)脈動(dòng)。反沖洗程序控制完全滿足了反沖洗控制過(guò)程的要求。
3.3 液位自動(dòng)控制與反沖程序控制的聯(lián)合作用
經(jīng)過(guò)液位PID控制和反沖洗程序控制單獨(dú)調(diào)試后,結(jié)合兩者,共同投入現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備控制,根據(jù)實(shí)際控制效果繼續(xù)優(yōu)化和提高調(diào)整質(zhì)量。當(dāng)反沖洗程序控制退出時(shí),液位PID控制立即恢復(fù),液位分別上升4.41%和8.54%,但通過(guò)PID分別通過(guò)49和200控制s,調(diào)整液位穩(wěn)定。因此,可以得出結(jié)論:無(wú)論廢熱鍋爐在什么工況下運(yùn)行,作者設(shè)計(jì)的控制方案都能成功完成反沖洗控制,快速調(diào)整穩(wěn)定液位,取得良好的控制效果。
4 結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)控制方案的實(shí)際應(yīng)用效果圖,我們可以看到作者設(shè)計(jì)的控制方案:液位PID控制和反沖洗程序控制自動(dòng)、無(wú)擾切換,大大降低了操作人員的工作量;液位PID控制質(zhì)量高,反沖洗程序控制操作簡(jiǎn)單,參數(shù)修改方便,完全按工藝要求控制。作者設(shè)計(jì)的控制方案不僅解決了操作控制的困難,而且實(shí)現(xiàn)了工藝要求,取得了滿意的效果。
咨詢需求
